在卷烟包装车间经常出现因包装装潢质量问题停机的情况。可能的原因有很多:“包装机有问题?”“卷烟包装的摩擦系数检测正常吗?”“压痕线有问题吗?”“品检工作按要求做到位了吗?”。
下面笔者将以公司ZB48超高速包装机在生产中遇到该问题时所采取的应对措施作为实例,与同行探讨,希望能帮助同行一起进步。
经过24小时的现场跟踪和检测,检测人员发现了卷烟包装装潢质量存在以下问题。
(1)卷烟包装摩擦系数的现场检测数值与成品出厂检测数值不一致。
(2)压痕线参数检测数值不稳定。
针对上述两个问题,检测人员查阅了大量资料,对问题产生的原因分析总结如下。
(1)卷烟包装摩擦系数的稳定性和一致性主要取决于上光工艺。然而,光油的玻璃化转变温度会随着环境温湿度的变化而发生改变,进而会引起卷烟包装的摩擦系数发生变化。而且,在卷烟包装上光过程中,光油的流平性也会因其本身的触变性与屈服值而不稳定,从而引起摩擦系数发生变化。
(2)通常情况下,由于卷烟包装的压痕线检测是破坏性检测,因此只能依靠抽样检测,如果在此过程中模切机的压力出现不稳定,那么最终卷烟包装压痕线的检测数值就会产生波动。而造成模切机压力不稳定的原因有多种,比如模切补压方式不合适,随着模切机运行时间的推移、设备温度的上升,垫版纸容易出现错位或破损的现象,这是导致模切版压痕钢线高度参数异常的直接原因。
针对生产现场找出的原因以及问题分析,检测人员进行了头脑风暴式讨论,最终敲定了解决方案,具体做法归纳如下。
(1)邀请油墨供应商参与进来,对光油的玻璃化转变温度特性进行了改进,使其Tg值达到卷烟包装生产车间环境温湿度的适应要求。
(2)将卷烟包装上机包装前的检测环境与卷烟包装车间设为一致。
(3)采用标杆法对卷烟包装的摩擦系数、压痕线参数检测数值进行重新设定,同时通过实验确定光油的黏度参数。
(4)为解决光油的触变性与屈服值对其流平性的影响,在印刷机上增加了光油加温循环装置。
(5)调整模切工序,即在模切刀版的背面粘贴模切胶片,在模切胶片相应的痕线或刀线上粘贴垫版纸,使模切线切透、压痕线达标,并实时监控模切机运行过程中模切压力的变化情况。
根据上述解决方案,小组成员对相应设备、工艺做了相应的调整,前后共历经近一个月时间,接下来是接受试生产的检验了。
(1)收集汇总近一个月来现场跟踪ZB48超高速包装机的数据信息,并针对ZB48超高速包装机建立新的数据库。
(2)结合现场跟踪情况,编制ZB48超高速包装机适应性工作流程和标准。
(3)结合现场跟踪情况编制模切机补压培训PPT课件。
(4)更新固化摩擦系数、压痕线参数标准。
(5)完善质量控制课题:《提高黄金叶金满堂小盒装潢ZB48包装机上机适用性》。
为持续推动公司提出的精益管理工作,小组成员决定从减少光油消耗入手,对上光工艺进行改进。改进前的状态为:
(1)印刷机使用的网纹辊光油涂布量为9g/m²。
(2)网纹辊使用过程中需要定期清理,而清洗所用化学清洗剂或多或少会对网穴产生一定的侵蚀,造成网穴受损。
(3)网纹辊使用过程中网穴会发生正常磨损,随着网纹辊使用时间的推移,网穴会变小、变浅。
经讨论,考虑到工艺改进经费问题,小组成员决定使用涂布量为8g/m²网纹辊替代涂布量为9g/m²的网纹辊,采用方差分析的方法进行效果检查,同时也进行了相关实验,实验结果总结如下。
(1)使用涂布量为9g/m²的网纹辊与涂布量为8g/m²的网纹辊印刷光油,卷烟包装摩擦系数检测数值无显著差异。
(2)使用涂布量为8g/m²的网纹辊可节约11%的光油涂布量。
(3)在ZB48高速包装机上进行试验验证,包装速度不受任何影响,效果非常好。